脫硫系統(tǒng)運(yùn)行中常見問題及處理
石灰石-石膏濕法煙氣脫硫工藝是目前較為成熟的脫硫工藝,被廣泛應(yīng)用于火電廠煙氣凈化處理系統(tǒng)中,公司脫硫系統(tǒng)陸續(xù)投入運(yùn)行,在調(diào)試及運(yùn)行過程中出現(xiàn)了一些問題,也是其它電廠經(jīng)常遇到的問題。
吸收塔溢流問題:
1吸收塔溢流現(xiàn)象
調(diào)試及運(yùn)行中吸收塔會(huì)發(fā)生漿液溢流現(xiàn)象,而且此現(xiàn)象很普遍。溢流現(xiàn)象不是連續(xù)的,而且有一定的規(guī)律性,表面現(xiàn)象來看,很不好解釋。例如我公司#5吸收塔溢流管線標(biāo)高為11150mm,溢流排水管線位置13110mm,上面呼吸孔標(biāo)高為14000mm。
系統(tǒng)停運(yùn)時(shí)液位正常,運(yùn)行中液位顯示10000mm時(shí)溢流口開始間歇性溢流,并從呼吸孔排出泡沫。對(duì)液位計(jì)、溢流口幾何高度進(jìn)行校驗(yàn),沒有發(fā)現(xiàn)問題。當(dāng)液位降低到8.5米左右,煙氣會(huì)從塔體溢流口冒出,造成漿液從呼吸孔噴出。
2原因分析
DCS顯示的液位是根據(jù)差壓變送器測(cè)得的差壓與吸收塔內(nèi)漿液密度計(jì)算得來的值,而不是吸收塔內(nèi)真實(shí)液位。由于循環(huán)泵、氧化風(fēng)機(jī)的運(yùn)行,而且水中雜質(zhì)(有機(jī)物,鹽類等)、氧量較大,而引起漿液中含有大量氣泡、或泡沫,從而造成吸收塔內(nèi)漿液的不均勻性,由于漿液密度表計(jì)取樣來自吸收塔底部,底部漿液密度大于氧化區(qū)上部漿液密度,造成儀表顯示偏低。
我公司脫硫用水采自機(jī)組循環(huán)水排污水,水質(zhì)較差,有機(jī)物較高可達(dá)30~40,CL-含量超過1100mg/l。此時(shí)吸收塔內(nèi)液位超過了表計(jì)顯示液位,此時(shí)塔內(nèi)液位已經(jīng)達(dá)到了溢流口的高度,再加上脈沖擾動(dòng)、氧化空氣鼓入、漿液的噴淋等因素的綜合影響而引起的液位波動(dòng),并且漿液液面隨時(shí)發(fā)生變化,導(dǎo)致吸收塔間歇性溢流。

3處理方案
3.1確定合理液位
調(diào)試期間確定合理的運(yùn)行液位,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行條件,人為降低運(yùn)行控制液位計(jì)顯示液位,使塔內(nèi)實(shí)際液位僅高于塔體溢流口高度,防止煙氣泄露。修正吸收塔漿液密度來提高液位計(jì)顯示液位,控制液位在塔體溢流口至溢流排水口標(biāo)高之間。
3.2加入消泡劑
盡管確定液位僅高于塔體溢流口高度,也難免吸收塔漿液泡沫從呼吸孔冒出。根據(jù)實(shí)際運(yùn)行情況來看,吸收塔內(nèi)泡沫會(huì)高于實(shí)際液位表面2—5米。防止吸收塔溢流及噴沫現(xiàn)象的有效手段是加入消泡劑。加入消泡劑的量按系統(tǒng)廢水量計(jì)算:(廢水處理量設(shè)計(jì)值)×24h×10g/m3=Xkg/h,如實(shí)際運(yùn)行約3m3/h廢水量,每天約加入0.72kg/d就可起到消泡作用。同時(shí)按照運(yùn)行情況連續(xù)排出廢水,控制漿液中的鹽分,避免大量泡沫的形成。
3.3核算氧化空氣用量
核算氧化空氣用量,避免漿液中有太多過剩空氣,富余的空氣都以氣泡的形式從氧化區(qū)底部溢至漿液的表面,從而造成漿液動(dòng)態(tài)液位的虛假,也導(dǎo)致吸收塔漿液泡沫的增加。
3.4吸收塔補(bǔ)水控制
正常運(yùn)行情況下吸收塔補(bǔ)水手段主要是通過除霧器沖洗,再有是攪拌器和漿液泵、循環(huán)泵等的機(jī)封冷卻水及一些漿液管路的沖洗水。運(yùn)行要確保除霧器沖洗水量按照規(guī)程進(jìn)行,防止除霧器結(jié)垢,盡量降低機(jī)封冷卻水量滿足泵和攪拌器運(yùn)行需要,嚴(yán)格控制漿液管線的沖洗水量,沖洗出水澄清就要停運(yùn),防止過多水量進(jìn)入吸收塔。除霧器的沖洗水也是消除泡沫的有效手段,水噴淋可減少泡沫積累,所以除霧器沖洗要在保證液位前提下多次少量?;蛘咴诤粑准友b噴水打散泡沫,防止泡沫溢出。
3.5廢水量控制
吸收塔內(nèi)要及時(shí)排出廢水,降低漿液中的鹽分,減少漿液泡沫。
結(jié)垢問題:
1結(jié)垢問題也是脫硫系統(tǒng)的常見問題
結(jié)垢后常常造成設(shè)備通流面積減小、堵塞,甚至發(fā)生沉積量過大造成設(shè)備坍塌等重大事故。常發(fā)生結(jié)垢堵塞的部位:除霧器、吸收塔煙氣入口段水平煙道、旋流器、漿液管道、漿液箱及地坑、吸收塔、泵入口管線等。而且GGH堵塞也是脫硫運(yùn)行中常常發(fā)生的問題。
由于石灰石漿液、石膏漿液密度較大,容易發(fā)生沉積,會(huì)造成漿液管線,及箱罐中漿液的沉積,造成堵塞。我廠石灰石漿液再循環(huán)箱、事故漿液箱、石膏管線、石灰石旋流器、廢水處理管線均發(fā)生過堵塞現(xiàn)象,某電廠除霧器發(fā)生結(jié)垢造成了除霧器坍塌。GGH堵塞常常發(fā)生積灰堵塞,尤其是電除塵器不能正常運(yùn)行的機(jī)組,當(dāng)吸收塔液位過高時(shí),漿液或者泡沫倒灌入GGH造成堵塞現(xiàn)象也時(shí)有發(fā)生。GGH也經(jīng)常會(huì)發(fā)生堵塞現(xiàn)象造成GGH差壓增大,系統(tǒng)阻力增加。另外,石灰石濕式磨進(jìn)料口堵塞問題在運(yùn)行中也經(jīng)常會(huì)發(fā)生。
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